蝕刻加工中堿性蝕刻線是常用的蝕刻生產(chǎn)線,特別是對于一些電路板的蝕刻,之前鑫海森和同行業(yè)朋友交流了解到他們堿性蝕刻線出現(xiàn)了不規(guī)律的蝕刻不凈的問題導(dǎo)致批量蝕刻不凈不良板出現(xiàn),需返工,影響較大。以及他們對堿性蝕刻線出現(xiàn)了不規(guī)律的蝕刻不凈怎么解決的操作,今日轉(zhuǎn)述一下以供參考,行業(yè)交流才能產(chǎn)生進(jìn)步嘛。
首先他們對工藝參數(shù)和蝕刻要求進(jìn)行了檢測,但是檢測中發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)在可控范圍內(nèi),蝕刻藥水多次檢測/化驗也均在合格,因此排除了工藝和蝕刻藥水的問題。
再來考慮是否是蝕刻生產(chǎn)線的問題,對銅厚進(jìn)行切片檢測銅厚在合理范圍內(nèi),再來降低蝕刻加工的速度,然而并沒有解決堿性蝕刻線出現(xiàn)了不規(guī)律的蝕刻不凈的問題,因此排除了堿性蝕刻線的影響。
最后朋友把查找問題點集中在退膜段,化驗退膜段藥水合格,退膜點確認(rèn)達(dá)到40%,在此基礎(chǔ)上再次降低和提高退膜速度,均無改善;之后再把退膜缸進(jìn)行了換缸,同時把添加缸也排空更換,終于。。。。。好了。。。(在此為朋友松一口氣)
問題終于找出,本次堿性蝕刻線出現(xiàn)了不規(guī)律的蝕刻不凈是因為退膜缸出了問題,那么退膜缸是發(fā)生了什么,引起蝕刻不凈呢?朋友對作業(yè)員進(jìn)行溝通了解,發(fā)現(xiàn)原來是之前因為沒有退膜液進(jìn)行開缸,生產(chǎn)員工私自使用燒堿(NaOH)進(jìn)行了開缸,使用燒堿(NaOH)作為堿性蝕刻線的退膜藥水,存在攻擊錫面的問題,導(dǎo)致走錫現(xiàn)象,表層有錫溶解并附著在銅面導(dǎo)致輕微的局部不規(guī)律的抗蝕,最終導(dǎo)致該不規(guī)律性蝕刻不凈出現(xiàn)。
聽到朋友的轉(zhuǎn)述,鑫海森也總結(jié)了一點:堿性蝕刻線不能使用燒堿(NaOH)作為退膜藥水主要成分,當(dāng)然行業(yè)內(nèi)仍有多家廠家使用,但均是4mil以上的線寬線距,生產(chǎn)3mil、4mil的線寬線距堿蝕板,還是會出現(xiàn)這種問題的。大家若是以后出現(xiàn)堿性蝕刻線出現(xiàn)了不規(guī)律的蝕刻不凈的問題也可以考慮是不是這個問題,更快的排查出問題所在,盡早投入正常蝕刻加工作業(yè)。以及在對作業(yè)員進(jìn)行入職培訓(xùn)時也要對此作出說明,避免發(fā)生該類蝕刻不凈的問題。
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